- 相關(guān)推薦
電廠X3爐電除塵器大修總結(jié)報告
總結(jié)在一個時期、一個年度、一個階段對學習和工作生活等情況加以回顧和分析的一種書面材料,它可以促使我們思考,讓我們抽出時間寫寫總結(jié)吧。那么你知道總結(jié)如何寫嗎?以下是小編精心整理的電廠X3爐電除塵器大修總結(jié)報告,希望能夠幫助到大家。
20xx年度我廠#3機組大修工作自9月13日開始,這次大修是脫硫除灰分部成立以來的第一次大修,在分部的帶領(lǐng)下,我除塵班全體職工統(tǒng)一思想,認清形式,本著規(guī)范化大修、標準化大修及應修必修、修必修好的原則,經(jīng)過22個日夜的辛勤工作,大修任務已圓滿完成。經(jīng)過各項調(diào)試、試運轉(zhuǎn)、冷態(tài)驗收,各項參數(shù)均已達到設(shè)計要求,符合大修質(zhì)量標準。現(xiàn)將本次#3爐電除塵器大修前的設(shè)備狀況、本次檢修內(nèi)容及修后驗收情況匯報如下:
一、大修前設(shè)備狀況分析:#3爐電除塵器是由上海冶金礦山機械廠制造,煙氣流通面積288㎡,陰極形式為一、二電場RS芒刺線,三、四電場螺旋線,陽極形式均為480C型極板,正負級間距一、二電場400㎜,三、四電場438㎜,由江都機械安裝公司于20xx年9月改造安裝。這次大修也是#3爐電除塵器自改造安裝以來第一次大修,5年來歷次小修只是局部更換磨損嚴重的部位,其中主要頻繁加固更換的重點是陽極振打錘臂,本次大修前由于運行周期較長除塵器內(nèi)部多處部件已嚴重受損,經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)主要缺陷有:
1、甲、乙側(cè)二電場各有一根陰極芒刺線線體開裂松動,甲、乙側(cè)三、四電場陰極螺旋線積灰較多。
2、甲、乙陽極板定位固定角鐵局部開裂、脫落,陽極板積灰較多。
3、甲、乙側(cè)#1陰極振打豎軸、軸承裝置及大、小撥輪傳動裝置均磨損嚴重。
4、受煙溫、氣流等影響,乙側(cè)#1陰極振打豎軸瓷軸連接同心度偏差較大,造成撥叉頻繁斷裂。
5、甲、乙側(cè)一、二電場陰陽級振打錘臂磨損嚴重,振打承擊砧部分脫落,焊縫開裂。
6、甲、乙側(cè)二電場陰極振打錘臂磨損嚴重,其他電場部分磨損。
7、甲側(cè)#1、乙側(cè)#4陽極振打減速機偏心軸承磨損,手盤動有卡澀現(xiàn)象。
二、本次大修技術(shù)措施及施工方法:
1、陰極板線系統(tǒng)檢修。
更換甲、乙側(cè)二電場開裂松動芒刺線,更換后級線保持平直,松緊度適宜,同一平面內(nèi)不平度<10mm,級距誤差均≯±6mm。各連接夾板、線夾螺栓齊全、緊固,并加止退焊點。甲、乙側(cè)三、四電場螺旋線經(jīng)檢查無松弛,掛鉤處無電蝕情況,間距一致。
2、陽極極板定位系統(tǒng)。
對所有電場陽極定位角鐵脫落得部分進行修復,加固焊縫,調(diào)整定位間隙,使其對應得陽極板座自由懸掛,無卡澀、抱死現(xiàn)象。各級距保持≯6mm,連接夾板螺栓齊全,并加止退焊點。
3、陰極振打軸傳動系統(tǒng)。
甲、乙側(cè)#1陰極振打傳動豎軸系統(tǒng)整體拆除,更換所有軸承裝置,大、小撥輪,調(diào)整了原豎軸與瓷軸得同心度偏差。更換后得傳動軸系統(tǒng)大、小撥輪對接靈活,軸承完好,瓷軸與軸得不同心度≯1mm,各部螺栓可靠,緊固止退。各振打軸彎曲度≯±5mm,大軸下垂度≯5mm,大軸與支撐架同心,誤差≯8mm。